日前,歷時半年研究攻關(guān),金鉬集團(tuán)金屬分公司“青春有限 創(chuàng)意無限”青年創(chuàng)新競賽項目——“一次還原轉(zhuǎn)爐綜合性能優(yōu)化”項目圓滿結(jié)項,通過“兩改”“一優(yōu)”“一增”,二氧化鉬產(chǎn)量、鉬粉過篩率分別較之前提高了50% 和15%,年可累計創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約78.4萬元。
一次還原轉(zhuǎn)爐是生產(chǎn)二氧化鉬的關(guān)鍵設(shè)備,自動化程度高,產(chǎn)品一致性強(qiáng),但在運(yùn)行過程中存在原料流動性差,水汽排放不順暢,爐膛內(nèi)部粘料等現(xiàn)象,導(dǎo)致產(chǎn)量低、運(yùn)轉(zhuǎn)率下降。
“針對鉬粉生產(chǎn)中的這些難點(diǎn),項目組首先從源頭做起,將“主攻點(diǎn)”放在解決原料流動性差這一根本問題上,把好原料“適配關(guān)”。通過統(tǒng)計、分析,確定出原料中的9大類90項化學(xué)和物理指標(biāo),在生產(chǎn)中,根據(jù)這些指標(biāo)、外觀、手感三個維度對原料進(jìn)行分類處理,最終挑選出適配轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的原料,使這一問題迎刃而解。”該項目負(fù)責(zé)人、鉬粉分廠團(tuán)員青年、技術(shù)員張強(qiáng)說。
“在對出現(xiàn)問題進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,我們重點(diǎn)實(shí)施了‘兩改’‘一優(yōu)’‘一增’?!表椖拷M成員、鉬粉分廠廠長弋社峰如數(shù)家珍般娓娓道來,“兩改”,一個是改造提升下料閥門裝備,對之前閥口開閉方式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,物料通過下料口時暢通無阻;另一個是改變回氫管線路,一段還原作業(yè),氫氣溫度不需要太高,我們?nèi)コ私o氫氣加熱的熱交換器,使物料結(jié)塊減少、爐內(nèi)水汽排出更加通暢?!耙粌?yōu)”,就是優(yōu)化生產(chǎn)工藝,在實(shí)際操作中,摸索出最佳爐管轉(zhuǎn)速、工藝溫度和根據(jù)物料的干濕程度對爐壓進(jìn)行精確調(diào)整的方法,這一番“優(yōu)化”下來,物料干散無結(jié)塊,也不易在爐膛內(nèi)部粘附?!耙辉觥?,就是新增了爐壓檢測裝置,采用外接U型液體壓差計監(jiān)測爐壓,確保安全生產(chǎn)?!?
該項目指導(dǎo)老師、金屬分公司副總經(jīng)理趙新瑞表示,通過對一次還原轉(zhuǎn)爐綜合性能進(jìn)行優(yōu)化,大大提高了生產(chǎn)效率,降低了運(yùn)行成本。二氧化鉬產(chǎn)量提高了50% 、鉬粉過篩率較之前提高了15%以上,新增經(jīng)濟(jì)效益明顯。
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