日前,金鉬集團金屬分公司板材事業(yè)部通過實施“降低鉬板材生產(chǎn)加工成本工裝改進”項目,自主研發(fā)設(shè)計工裝,優(yōu)化制坯工序工藝,有效提高了設(shè)備使用率,制坯工序總壓型成本降低近50%,有效減少了靶材的單位生產(chǎn)成本,預計年累計可節(jié)約成本300余萬元。
制坯工序是各類板材生產(chǎn)的重要工序,也是影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。該工序作業(yè)流暢,工裝耐用,略顯“美中不足”的是原有工裝單重過大,操作過程費時費力,各工序設(shè)備利用率較低,導致成本偏高。
“提升現(xiàn)有設(shè)備能力,不僅技術(shù)難度大,費用也太高,不劃算。經(jīng)過團隊多次論證分析,認為‘優(yōu)化改進工裝結(jié)構(gòu)及作業(yè)方式,通過改進原有工裝,使設(shè)備支持多批次物料產(chǎn)出’這個辦法切實可行?!痹擁椖控撠熑?、板材事業(yè)部技術(shù)員劉安全說。
“結(jié)合生產(chǎn)實際,我們優(yōu)化了制坯工藝及工裝,實現(xiàn)了填料過程自動化,‘好處’可真不少?!表椖拷M成員、板材事業(yè)部技術(shù)研發(fā)部部長張焜說,改進后,僅工裝的結(jié)構(gòu)重量就降低了一半多,這一完美“瘦身”,不但實現(xiàn)了工裝輕量化,還解決了密封問題,提高了板坯生產(chǎn)過程中的清潔度。
據(jù)了解,針對改進后作業(yè)實際,項目組還設(shè)計了不同作用的輔助工裝。例如脫坯工裝,有效降低了一線作業(yè)人員勞動強度,受到工友們的交口稱贊。
金屬分公司板材事業(yè)部副經(jīng)理周婧說,項目團隊瞄準問題,不斷優(yōu)化,通過實施一系列工裝改進,有效降低了靶材單位生產(chǎn)成本,制坯工序總壓型成本僅為之前的一半,預計年累計可節(jié)省壓型成本300余萬元。